广东石化80万吨乙烯装置工艺控制水平取得关键性突破
人民日报客户端  3小时前

  3月29日,广东石化80万吨/年全密度聚乙烯装置一线采用铬系催化剂进行冷凝态生产,成功实现连续超30天长周期平稳运行,创下装置投产以来冷凝态运行时长的历史新纪录,标志着装置铬系冷凝态工艺控制水平取得关键性突破,正式迈入稳定、高效、低耗运行的新阶段。

  

  图为广东石化80万吨/年全密度聚乙烯装置聚合外操李昊霖手动调整异戊烷阀门

  铬系冷凝态技术是聚乙烯生产领域的先进工艺,通过强化反应器撤热效率,可显著提升装置产能、优化能效,是行业提质增效的关键方向。但该技术长期面临“控制精度要求高、系统稳定性难维持”的行业性挑战,长周期平稳运行一直是业内追求的目标。

  化工二部经理于现建介绍,为攻克这一行业瓶颈,2025年,广东石化组建专项技术团队,启动一线铬系冷凝态技术攻坚。技术团队深耕工艺参数研究,开展多轮模拟试验,直面反应器撤热增效、诱导冷凝剂浓度精准把控、反应器活性调控、低聚物管控等多重技术难点,逐一破解卡点、逐项优化方案,2026年1月顺利完成为期5天的冷凝态运行测试,实现技术零的突破。

  “通过精细化管控与常态化复盘,装置成功打破铬系冷凝态运行周期短、风险大的瓶颈,连续30天工艺指标全受控,产品质量合格率100%,产能全面释放。”化工二部副经理王凯说道。

  此次技术突破实现了产能大幅提升,经初步估算,80万吨/年全密度聚乙烯装置可增产5-8万吨/年。同时,冷凝态模式相比传统干态,乙烯消耗量提升10-15吨/小时,有效缓解乙烯罐存压力,保障上游乙烯装置高负荷运行,实现上下游高效联动,也让生产检修与排产更灵活,摆脱乙烯库存制约,为企业高质量发展增添新动能。